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PLC在鑄造起重機安全製動器上的應用
時間:2022-02-25   瀏覽:809次

PLC在鑄造起重機(jī)安(ān)全製動器上的應用


安(ān)全製動器是一種非常成熟可靠的產品,對安全製動器采用何種(zhǒng)控製方式(shì)以確保其準確無誤的動作,使其在事故狀態下確實起到安(ān)全保護作用,對電氣控製提出了較高的(de)要求,即控製的可靠(kào)性、準確性非常(cháng)重要(yào)。


  1安全製動(dòng)器在鑄造起重機上的作用


  鑄造起重機用於冶金行業,其工作任務是為冶煉爐運送(sòng)鋼水。一般有(yǒu)5大機構:主起升,副起升、大車、主(zhǔ)小車、副小車(chē)機構。電機(jī)安裝在高速軸上,卷筒安裝在低速軸上,高速軸和低速軸通過減速器連接在一起。傳統的起升機構製動(dòng)器設在高速軸上,稱工作製動器。在這種情況下,如果高速軸和低速軸之間的某個傳動環節故障(zhàng),主起升製動器對於卷(juàn)筒將失去作用。針(zhēn)對這種情況(kuàng),在卷筒上裝設製動(dòng)器,稱安全製動器。在傳動環節故障(zhàng)和超速故障時,運行製動器先動作(zuò),安全製(zhì)動器延時(shí)動作。確保起吊的(de)液態金屬鋼水包能夠在事故狀態時受到保(bǎo)護並安(ān)全可靠製動。


  2安全製動器控(kòng)製方式


  (1)卷筒上裝設超速開關,在起(qǐ)升機(jī)構故障且卷筒超(chāo)速時,安全製動(dòng)器動作。優(yōu)點是控(kòng)製原理比較簡單(dān),調(diào)試方便。缺點是卷筒隻有在超速時才起作(zuò)用,安全製動器動作對機械結構破壞較大。


  (2)高(gāo)低速的傳(chuán)動速比是常數,通過裝置不間斷的(de)檢測該常數。當這(zhè)個常數發生變化時,就意味著機械的傳動環節被破壞(huài),安全製動器立即動作。優(yōu)點是在故障發生的初期就能(néng)判(pàn)斷出來,使安全製動器動作,安全製動器動作對機械結(jié)構破壞較小。缺(quē)點是控製原(yuán)理比較複雜,調試需電氣技術人員。


  3安全製動器的控製硬件組成


  (1)安裝在2卷筒上的2個編碼器。


  (2)安裝在2主起升電機上的2個編碼器。


  (3)安全製動器控製屏(或櫃)(安(ān)裝有:可編程控製(zhì)器、斷路(lù)器(qì)、繼電器、接觸器、穩壓電源、接線端子等)。


  (4)控製屏到4個編碼器的屏蔽電纜。


  (5)安裝在操作台上的急停按鈕和故障複位按鈕,安全製動器鬆閘指示燈,編(biān)碼器(qì)故(gù)障指示燈等。


  4電氣安裝與元件選型


  安全製動器誤動作影響起重機的正常使用,可能(néng)造成(chéng)更大的損失。如果安全製動器經常誤動作,使用者會對安全製動器所起的作用產生(shēng)懷疑並失去信(xìn)心。為了確保安全製動(dòng)器不會誤動作,在可編程控製器的程序完全無誤並且可以正常工作的情況下(xià),元器件的選(xuǎn)型(xíng)和電氣安裝顯得尤為重要。


  4.1電氣安裝


  (1)控製屏到4個編(biān)碼器的屏蔽電纜中間無斷點,如有斷點(diǎn)要對斷點做屏蔽處理。


  (2)控製屏到4個編碼器的屏蔽電纜的屏蔽層(céng)需2端接地,且保證是同一地。為保證是同一地(dì),主小車上應(yīng)裝有接地裝置。使主小車(chē)和大車處於同一地。


  (3)計算屏蔽電纜的長度,確認編碼器脈衝信號(hào)的傳輸距離在有效的範圍內。


  (4)4個(gè)編碼器的信號線和電源線用(yòng)不同的屏蔽電纜。信號線和起重機上的各種電源線要分開布置。


  (5)穩壓電源安裝在靠近可編程控(kòng)製器處,並接地。


  (6)信號線不上接線端子,直接接(jiē)在可編程控製器輸入模塊上。


  (7)如果起重(chóng)機的某機構裝有變頻器或(huò)其他幹擾比較強的設(shè)備,要裝有進出線電抗器或其他裝置,把對安全製動器控製係統的幹擾減少到少。


  4.2元件選(xuǎn)型


  (1)編碼器的選型要和可編程控製器相匹配。輸出方(fāng)式要選推(tuī)挽輸出方式。煉鋼廠的環境比較差,鐵粉塵很大,編碼器要選用比較高的防護等級值。編碼(mǎ)器的輸出電壓要(yào)和供電電壓值相匹配。


  (2)可編程控製器要有4個獨立的高速計(jì)數器,且高速計數器的高速(sù)計數能力要能滿足要求。這需要通過計算來確(què)定。實際使用中發現高速計數(shù)器的高速計數能力好能達到1.5~2倍的實際需要計數能(néng)力,這(zhè)樣才能確保可編程控製器程序正常(cháng)工作。


  5PLC控製係統原理


  (1)PLC控製係統


  該係統選用西門子(zǐ)S7-200PLC進行控製,具有高的(de)性價(jià)比(bǐ),較高的可靠性、豐富的指令,實時特性強的(de)通訊能力,易於掌握(wò),便於操作,豐富的內置集成功能和擴展模塊。PLC控製係統原(yuán)理(lǐ)框圖見圖1。


  (2)PLC程序編製


  將程序結構化編程,控製(zhì)任務分解為能夠反(fǎn)映過(guò)程的工藝、功(gōng)能或可以反複使用的小任務(wù),這些任務由相應的程序部分表示,即為所知的塊,為使用戶程序工作(zuò),組成用戶程序的塊需要被調用,塊調用指(zhǐ)令隻能在邏輯中編寫(xiě)和啟動。為了能讓(ràng)程序正(zhèng)常工作,編製時要注意以下(xià)幾點(diǎn):


  ①盡(jìn)量使中斷程序短小、簡單。且(qiě)執行中斷程序時(shí)對其他處理不要延時太長;


  ②幾個中斷(duàn)程序的激活、執行、退出的工作(zuò)時序要計算好;


  ③比較時要留有一定的餘(yú)量。


  該係統對安全製動器的控製已用(yòng)於生產實踐中,對於鋼水的運送(sòng)起到了保護作用,在意外事故狀態下避免了設備、財產損失,杜絕了人身傷亡事故的發生,在生產中對安全製動器的控製應用準確、可靠、良(liáng)好。

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